近日,從中國鋼鐵工業協會獲悉,龍鋼公司450㎡燒結機在“2021年度全國重點大型耗能鋼鐵生產設備節能降耗對標競賽”中榮獲節能降耗“創先爐”榮譽稱號。
一直以來,龍鋼公司鐵前系統緊盯燒結工序清潔生產能耗指標達標目標任務,堅持以管理節能、結構節能、技術節能為抓手,兩眼向內、自我超越,通過優化生產過程、深推“賽馬”機制、設備創新賦能等一系列措施,持續強化能源過程管理,全力推動燒結經濟技術指標爭先進位,奮力實現煉鐵“經濟冶煉”。

優化工藝參數 實現工藝節能
該單位始終堅持“以經濟效益為中心、以工藝技術為統領、以設備穩順為基礎”的經營方針不動搖,結合自身特點和性能,緊盯燒結工序工藝控制,不斷強化人員標準操作,加強工藝參數監督檢查,重點攻關厚料層技術、漏風治理等生產操作,進一步提高工藝參數達標率,推動燒結礦性能和各項技術指標有效提升。自脫硫脫硝系統運行以來,針對動力能源消耗持續偏高問題,積極與廠家進行技術交流,堅持從優化調整工藝參數入手,先后對引風機開度、循環風檔位開度、熱風爐摻風閥開度、脫硫塔塔底負壓及入塔溫度等多項參數進行優化,科學調整各設備運行參數,確保了設備運行達到最佳效果。以上措施實施后,引風機運行電流直接下降約100安,日平均用電量下降4.4萬千瓦時,日平均煤氣用量下降3萬立方米。

深推“賽馬”機制 實現管理節能
為進一步提升燒結工序經濟技術指標,該單位堅持以成本控制點管理為核心,大力推行“賽馬”機制,按照“班統計、日分析、周總結、月考核”工作原則,將電、煤氣、生石灰等各項成本能耗指標列入各班組“賽馬”機制,實行獎優罰劣,提高了員工節能降耗意識,營造了班組之間良好的競爭氛圍,助推成本、能耗指標持續降低。針對檢修中能源浪費現象,堅持“早停遲開”原則,詳細編制檢修開停機方案,杜絕了開停機期間設備空耗和能源浪費。在保障生產正常運行的基礎上,打破可間斷運行設備全天運行模式,對氣力輸送風機、消化器、消化器鼓風機等設備及時關停,持續提升設備綜合管理水平,深挖降本潛力。

設備創新賦能 實現經濟節能
該單位堅持以經濟指標提升為主線,持續深化能效對標管理,充分運用對標管理工具,加快推動新工藝、新技術、新設備應用,先后完成燒結機點火爐改造、低負壓點火改造、臺車柔性密封改造、布料松料器改造、合理布局鋪底料厚度、環冷機余熱回收再利用等多項技術革新,大幅提高了煤氣利用效率,實現工序能耗、電耗、余熱回收指標均優于清潔生產一級指標水平。同時堅持每月以中鋼協行業月度排名數據為準,對比中鋼協指標,堅持對燒結礦堿度、亞鐵等工藝參數實行“窄區間”控制,不斷強化人員標準操作,科學預調微調燃料配比,促進燒結還原氣氛降低、氧化氣氛提升,提高了成品礦入爐率,進一步推動燒結礦提質增效工作邁上新臺階。
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