近期,軋鋼廠棒三作業區全體干部職工圍繞“雙過半”目標,牢固樹立過“緊日子”思想,搶抓市場機遇、集智凝智,在降本增效工作中主動作為,助力效益實現最大化。
創新改造主回路,降低誤機提效率
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棒三作業區成品2#行車有兩臺電機,由正反轉控制線路構成,一個接觸器控制兩臺電機,若其中一臺電機線路發生故障,會造成行車主鉤電機不同步,影響生產,且排除故障過程繁瑣。針對這一問題,經技術人員現場反復論證,決定在行車控制柜內加裝兩個空開,實現兩條線路控制主鉤電機,若電機發生故障,只需用萬用表測量,即可準確判斷出問題所在,及時處理,省時省力,年綜合創效8萬元。
巧改編碼器位置,穩定設備提節奏

棒三作業區入爐定位編碼器安裝在入爐懸臂輥道第二個電機后軸上,由于彎鋼行至入爐口時,導致電機轉速較高,沖擊較大,影響編碼器安全運行,入爐定位不準。針對此問題,經技術人員研究,決定將編碼器移至入爐口最后一個電機上,實現入爐鋼坯尾部信號計數精準定位。改造后,設備故障明顯下降,有效避免了輥道振動引起的編碼器損壞,提升了入爐節奏,年綜合創效3萬元。
優化增壓泵程序,穩定生產降成本

棒三作業區18#增壓泵水系統畫面采用人工啟??刂?,當軋線出現異常情況時,需立即停止精軋濁環泵,若操作工未及時處理,水泵空轉,導致水泵及電機損壞。為有效解決此問題,經技術人員研究討論,決定優化水系統增壓泵控制程序,將精軋2#、3#濁環泵運行狀態串聯在增壓泵控制程序中,實現增壓泵與精軋2#、3#濁環泵啟停同步,達到了保護增壓泵的目的,節約了水泵及電機維修費用,年綜合創效5萬元。
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